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鮮竹提取液生產(chǎn)廢水處理工藝

來源:建樹環(huán)保 2026-04-20 17:23:31 481

近年來,竹子由于在助力碳中和方面的重要作用,被世界自然保護聯(lián)盟(IUCN)認為是《基于自然的解決方案全球標準》的最佳選擇之一,其種植及深加工產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。鮮竹提取液主要成分包括氨基酸、維生素、黃酮、微量元素等,具有防氧化、抗炎、保濕滋潤等多種功能,可用于美容護膚、藥品制備等領(lǐng)域。鮮竹提取液生產(chǎn)及加工廢水主要來自清洗、壓榨、燒制及水提等工段,含有植物色素、有機酸、單寧、類黃酮及糖類等多種污染物,COD較高,且具有一定的抑菌作用,生化降解性較差。該廢水的達標處理在“雙碳”經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)背景下具有典型示范效應(yīng),但目前相關(guān)工藝設(shè)計及工程運行分析鮮有報道。因此,本項目基于鐵碳微電解耦合Fenton氧化技術(shù),聯(lián)用水解酸化-移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR)兩級生化工藝處理該廢水使其達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)直排標準,并對運行經(jīng)濟技術(shù)指標進行分析,以期為同類型的植物提取液生產(chǎn)廢水處理提供借鑒。

1、設(shè)計規(guī)模及水質(zhì)指標

本工程設(shè)計處理規(guī)模為200m3/d。設(shè)計出水水質(zhì)指標根據(jù)GB8978—1996中直接排放水質(zhì)的要求確定,如表1所示。

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2、工藝設(shè)計思路

根據(jù)進出水水質(zhì)指標可知,該廢水進水COD較高,采用生化法可降低處理成本。但同時該廢水BOD5/COD約為0.18,可生化性較差,須采用物化法進行預(yù)處理,斷開廢水中具有抑菌作用的污染物分子鏈,消除其對生化菌種活性的抑制作用并將其轉(zhuǎn)化為小分子物質(zhì),提高生化降解能力。

考慮到鐵碳微電解可形成微原電池,分別以鐵碳填料為陽極和陰極發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),使有機污染物發(fā)生氧化還原作用,從而降低部分COD。同時,鐵陽極失去電子生成新生態(tài)的Fe2+。該離子在弱堿性條件下,可形成Fe(OH)2沉淀,起到絮凝作用;在酸性條件及H2O2的作用下產(chǎn)生具有強氧化能力的·OH自由基等,從而可達到分解有機污染物質(zhì)并提高廢水可生化性的效果。因此,本工程采用鐵碳微電解與Fenton氧化聯(lián)用的技術(shù)對廢水進行物化預(yù)處理。

由于Fenton氧化出水仍殘留有·OH自由基等,會對后續(xù)生化菌種產(chǎn)生氧化損害。因此,工藝須設(shè)置還原功能單元,消除殘留的氧化能力,確保后續(xù)生化工藝的穩(wěn)定高效運行。為了使生化菌種對物化后的有機污染物有預(yù)適應(yīng)階段,并進一步提高可生化降解性,生化單元采用兩級A/O工藝。此外,好氧生化采用MBBR工藝,以使生化系統(tǒng)具有較強的抗污染沖擊能力,確保穩(wěn)定達標。

3、處理工藝流程

具體設(shè)計工藝流程如圖1所示。

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由圖1可知,生產(chǎn)廢水首先進入調(diào)節(jié)池,在這里進行水量調(diào)節(jié)和水質(zhì)平衡。調(diào)節(jié)池出水進入混凝反應(yīng)池,通過堿液調(diào)節(jié)pH至6.5~7.0,加入混凝劑聚合氯化鋁(PAC)與聚丙烯酰胺(PAM),使懸浮物和污染物凝聚成較大的顆粒。經(jīng)過混凝反應(yīng)后的廢水進入一沉池,在此沉降出大部分的固體懸浮物。一沉池出水進入鐵碳反應(yīng)池,在酸性充氧條件下,鐵碳填料通過電化學(xué)反應(yīng)使有機污染物發(fā)生氧化還原反應(yīng),降低廢水色度及COD濃度。鐵碳反應(yīng)池出水流入Fenton反應(yīng)池,在此加入酸調(diào)節(jié)pH為2.8~3.0,同時添加H?O?,生成·OH自由基,進一步氧化分解廢水中的有機污染物,將難降解的大分子物質(zhì)進行斷鏈分解。Fenton反應(yīng)池出水進入pH回調(diào)池,通過加入堿液調(diào)節(jié)廢水的pH至8.0左右,并同時添加絮凝劑PAM通過包裹席卷作用形成大塊礬花。pH回調(diào)池出水進入二沉池,進行二次沉淀,去除懸浮固體。二沉池出水進入還原池,加入焦亞硫酸鈉,消除Fenton氧化單元殘留的自由基,以減少自由基對后續(xù)生化菌種的活性抑制作用。

還原池出水進入生化單元,生化單元采用兩級A/O工藝。廢水在缺氧區(qū)通過水解酸化作用改善物化處理出水的理化性質(zhì),使得廢水可以更好地適應(yīng)好氧生物處理。好氧生化采用移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR)工藝,通過附著在移動填料表面的微生物生化作用,將污水中的有機物、氨氮等污染物吸附、吸收和分解。生化單元出水經(jīng)過終沉池去除脫落的生物膜等懸浮物,最終處理后的水通過標準排放口達標排放。此外,沉淀池污泥全部進入集泥池,集中進行壓濾處理,干泥外送進行安全處置。

4、主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

1)調(diào)節(jié)池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸3.0m×7.0m×3.8m,有效池容為73m3,水力停留時間為8.8h。配備潛污泵2臺(1用1備),單臺流量為10m3/h,揚程為12m,功率為1.5kW;超聲波液位計1套,電磁流量計1套。

2)混凝反應(yīng)池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸1.5m×2.0m×2.0m×2格,有效容積為9m3,水力停留時間為1h。配備反應(yīng)攪拌器2套,pH在線儀1套,堿液、PAC、PAM自動加藥裝置各1套,其中堿液加藥與pH在線儀聯(lián)動,PAC、PAM加藥裝置與電磁流量計聯(lián)動。

3)一沉池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸2.5m×6.5m×4.5m,過流面積為14m2,表面負荷為0.60m3(/m2·h)。

4)鐵碳反應(yīng)池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),環(huán)氧樹脂三布五涂,設(shè)計尺寸1.5m×2.0m×4.5m,有效池容為12m3,水力停留時間為1.4h。裝填70%的鐵碳顆粒,配備pH在線儀1套,硫酸自動加藥裝置1套。

5)Fenton反應(yīng)池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),環(huán)氧樹脂三布五涂,設(shè)計尺寸1.5m×3.0m×4.5m,有效容積為18m3,反應(yīng)時間為2.2h。配備曝氣攪拌系統(tǒng)1套,pH在線儀1套,ORP在線儀1套,H2O2自動加藥裝置1套。

6)pH回調(diào)池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),環(huán)氧樹脂三布五涂,尺寸1.5m×1.5m×4.5m,有效容積為9m3,反應(yīng)時間為1h。配備攪拌系統(tǒng)1套,pH在線儀1套,堿液及PAM自動加藥裝置各1套。

7)二沉池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸2.5m×6.5m×4.5m,過流面積為14m2,表面負荷為0.60m3(/m2·h)。

8)還原池。1座,尺寸1.5m×2.0m×2.0m。有效容積為4.5m3,水力停留時間為0.5h。配備反應(yīng)攪拌器1套,ORP在線儀1套,焦亞硫酸鈉加藥裝置1套。

9)一級水解酸化/MBBR生化池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),水解酸化池尺寸5.0m×2.0m×4.5m,有效容積為40m3。MBBR池采用MBBR工藝,尺寸3.5m×8.0m×4.5m×3格,有效容積為336m3,COD容積負荷為1.6kg/(m3·d)。水解酸化池配備潛水?dāng)嚢杵?臺;MBBR池配備D260mm曝氣器168個,懸浮填料130m3。

10)二級水解酸化/MBBR生化池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),水解酸化池尺寸5.0m×2.0m×4.5m,有效容積為40m3。MBBR池為2.5m×8.0m×4.5m×2格,有效容積為160m3,COD容積負荷為0.6kg/(m3·d)。水解酸化池配備潛水?dāng)嚢杵?臺;MBBR池配備D260mm曝氣器80個,懸浮填料64m3。兩級生化池共用三葉羅茨風(fēng)機2臺,風(fēng)量為8.3m3/min,風(fēng)壓為39.2kPa,功率為5.5kW。

11)終沉池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸2.5m×8.0m×4.5m,過流面積為17m2,表面負荷為0.5m3(/m2·h)。

12)集泥池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),設(shè)計尺寸2.5m×2.5m×3.5m,有效容積為19m3。

13)污泥脫水間。1座,磚混結(jié)構(gòu),尺寸5.0m×5.0m。配備氣動隔膜泵1臺,流量為23m3/h,揚程為84m,空壓機為22kW,板框壓濾機1臺,過濾面積為20m2。

5、運行效果分析

本工程已試運行12個月以上,進出水COD、BOD5、NH3-N濃度及處理水量如圖2所示。

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由圖2可知,近1年來系統(tǒng)運行水質(zhì)逐漸趨于穩(wěn)定,COD、NH3-N去除率也隨之有所提升,目前工程實際進水水量為170~190m3/d,各項出水指標均穩(wěn)定達到GB8978-1996的直排要求。各處理單元主要污染物出水水質(zhì)情況如表2所示。

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由表2可知,經(jīng)鐵碳-Fenton氧化后,廢水的BOD5/COD從0.18左右提高到了0.37左右,這表明鐵碳微電解耦合Fenton氧化技術(shù)可有效提高鮮竹提取液生產(chǎn)廢水的生物可降解性。后續(xù)兩級水解酸化/MBBR生化工藝出水COD去除率分別達到85%和70%以上,各關(guān)鍵工藝單元均達到預(yù)期處理效率。該工程最終出水穩(wěn)定達到排放標準,表明鐵碳微電解耦合Fenton氧化技術(shù)進行預(yù)處理提高了廢水可生化性,同時聯(lián)用兩級A/O生化工藝處理鮮竹提取液生產(chǎn)廢水具有可行性,可為同行業(yè)提供應(yīng)用參考。

6、經(jīng)濟分析

本工程總投資包括土建及設(shè)備材料工程等直接成本共183萬元,運輸安裝及設(shè)計調(diào)試等費用30萬元,合計為213萬元。廢水處理運行費用包括電費、藥劑費和人工費。

1)電費。設(shè)備耗電情況如表3所示,電價為0.7元(/kW·h),則每天耗電542×0.7=379.40元,折合噸水處理費用1.90元。

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2)藥劑費。藥劑使用情況如表4所示,每天消耗藥劑240.7元,折合噸水藥劑費用1.20元。

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3)人工費。設(shè)施自動化程度較高,管理共2人,人工費約234元/d,折合噸水處理費為1.17元。

4)總運行費。

噸水總運行費用為1.90+1.20+1.17=4.27元。

7、結(jié)語

本工程針對鮮竹提取液中抑菌難降解成分,采用鐵碳微電解耦合Fenton氧化技術(shù)進行預(yù)處理以提高廢水可降解性,再聯(lián)用水解酸化/MBBR兩級生化工藝進行處理,出水穩(wěn)定達到GB8978—1996直排標準。

鐵碳微電解可對抑菌組分產(chǎn)生氧化還原作用,同時利用鐵基填料產(chǎn)生新生態(tài)的Fe2+,可高效催化Fenton氧化過程,在有效提高廢水生化可降解性的同時降低藥劑成本。后續(xù)MBBR生化工藝可有效抵抗污染負荷沖擊,提高生化效率,確保廢水穩(wěn)定達標。該聯(lián)合工藝對于鮮竹提取液生產(chǎn)廢水的處理展現(xiàn)了良好的適用性,在“雙碳”經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下具有廣闊的應(yīng)用前景。

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