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鋅冶煉廢水反滲透高倍濃縮工藝改造技術(shù)

來源:建樹環(huán)保 2026-02-26 17:07:58 734

《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》要求有色金屬行業(yè)提高廢水資源化循環(huán)利用率,廢水中主要污染物排放強(qiáng)度降低10%,單位工業(yè)增加值用水量降低16%,而制約有色金屬行業(yè)廢水資源化的主要污染物是總?cè)芙庑怨腆w(TDS)和氯化物,傳統(tǒng)方法無法有效處理,若廢水外排勢必造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。《鉛鋅冶煉廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ2057—2018)指出,鉛鋅冶煉廢水主要污染物為酸、重金屬、懸浮物等,常規(guī)處理方法多采用石灰(石)中和。然而,石灰中和法易導(dǎo)致出水鹽度和鈣離子濃度顯著升高,不僅制約鉛鋅冶煉廢水的資源化回用,還會(huì)引發(fā)設(shè)備結(jié)垢腐蝕,存在潛在安全隱患。

有報(bào)道指出,鉛鋅冶煉廢水資源化可采用“預(yù)處理+膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶”工藝,且提高廢水膜濃縮倍數(shù)可降低后續(xù)工序的投資規(guī)模和運(yùn)行成本。目前對工業(yè)廢水零排放或資源化研究較多,但膜高倍濃縮過程存在的問題及工藝改造實(shí)例鮮有報(bào)道。本研究以西南地區(qū)某鋅冶煉廢水反滲透高倍濃縮工程為例,指出原反滲透濃縮方案存在的問題,提出工程改造方案以供借鑒。

1、工程概況

1.1 工程概況

某鋅冶煉廠采用浸出-凈化-電積-熔鑄的濕法提鋅工藝,經(jīng)多階段改擴(kuò)建后,形成12萬t/a的電鋅生產(chǎn)規(guī)模,同時(shí)伴隨煙氣制酸?;厥真k、鉛、鍺、銦等副產(chǎn)品。廠區(qū)廢水處理站分為生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)。生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)采用“兩段石灰中和+石灰鐵鹽,輔以CO2+NaOH脫鈣軟化工藝”,出水部分回用,余下進(jìn)入深度處理系統(tǒng)。深度處理系統(tǒng)采用“納濾+樹脂軟化+兩級(jí)RO工藝”,產(chǎn)水回用,濃水沖渣消耗。目前深度處理系統(tǒng)運(yùn)行不暢,產(chǎn)水率低,僅為30%,部分設(shè)施無法開機(jī),經(jīng)分析引起這些問題的主要原因有以下幾個(gè)方面:

1)工藝路線選擇不合理,水資源回收率低。一般而言,納濾裝置主要作用是分離一、二價(jià)離子,與本工程深度處理濃水減量的關(guān)鍵目標(biāo)不相符。另外,納濾濃水回流造成RO進(jìn)水鹽分累積,偏離RO裝置設(shè)計(jì)參數(shù)。

2)超濾設(shè)備選型與參數(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)。現(xiàn)場超濾設(shè)備為內(nèi)壓式,膜絲材料脆,不適用污水深度處理,污水回收率不足90%,膜絲在反洗時(shí)易出現(xiàn)空氣摩擦斷絲。

3)反滲透設(shè)備選型與參數(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)。一級(jí)RO裝置選用BW苦咸水膜,不適合設(shè)計(jì)工況,一級(jí)RO高壓泵184m的揚(yáng)程偏低,無法滿足進(jìn)水壓力要求。

4)軟化裝置樹脂選型不當(dāng)。普通鈉型陽離子樹脂,易受到高TDS廢水污染并“中毒”,失去交換容量。

針對上述問題對原污水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,設(shè)計(jì)處理水量為720m3/d,濃水量≤120m3/d,產(chǎn)水執(zhí)行《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T50050—2017)表6.1.3限值,全部回用為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水。為滿足現(xiàn)場節(jié)水要求,改造后系統(tǒng)采用兩級(jí)RO工藝以提高產(chǎn)水水質(zhì),實(shí)現(xiàn)污水資源化回用。

1.2 進(jìn)出水水質(zhì)

本改造工程的主要進(jìn)、出水水質(zhì)指標(biāo)見表1。

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2、工程改造

2.1 改造思路

基于廢水水質(zhì)特征,本次工程改造主要目的為控制濃水量和保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),并盡可能地利用現(xiàn)有設(shè)施,具體改造思路如下:

1)提高水回收率,控制濃水量≤120m3/d。拆除納濾工序;更換一級(jí)RO膜,選擇SW海淡膜,并提高進(jìn)水壓力至3.8MPa;增加碟管式反滲透(DTRO)對一級(jí)RO濃水進(jìn)一步濃縮減量(DTRO適用于有機(jī)污染物富集、卷式RO無法進(jìn)一步濃縮的廢水),控制濃水產(chǎn)率≤15%,產(chǎn)水率≥68%,膜系統(tǒng)的廢水返回率≤17%。

2)更換超濾裝置,以適應(yīng)污水工況,保證超濾裝置的正常運(yùn)行。選用材質(zhì)為PVDF的外壓式超濾膜,其具有抗污染強(qiáng)、運(yùn)行穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。

3)選用螯合樹脂交換柱,提高脫鈣軟化效果,控制樹脂產(chǎn)水Ca2+≤10mg/L。深度處理系統(tǒng)進(jìn)水Ca2+質(zhì)量濃度40mg/L,若直接進(jìn)入RO濃縮,濃水Ca2+質(zhì)量濃度將高達(dá)160mg/L,極易結(jié)垢,造成RO膜污堵。因此,選用螯合樹脂交換柱將RO進(jìn)水Ca2+控制在≤10mg/L。

2.2 工藝流程

針對原系統(tǒng)存在的問題和處理要求,改造工程采用“中、高壓反滲透濃縮減量+低壓反滲透脫鹽淡化”的處理工藝,反滲透濃縮減量裝置主要包含多介質(zhì)過濾器+超濾+螯合樹脂+中壓(一級(jí))RO裝置+高壓DTRO裝置;脫鹽淡化裝置主要包括低壓(二級(jí))RO裝置,具體工藝流程如圖1所示。

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深度處理系統(tǒng)進(jìn)水依次經(jīng)多介質(zhì)過濾器、超濾裝置過濾,產(chǎn)水進(jìn)入超濾產(chǎn)水箱,超濾產(chǎn)水經(jīng)樹脂軟化,存于樹脂產(chǎn)水箱,樹脂產(chǎn)水經(jīng)泵加壓進(jìn)入一級(jí)RO裝置濃縮,一級(jí)RO濃水經(jīng)泵加壓進(jìn)入DTRO裝置,DTRO濃水送淬渣消耗,完成廢水的濃縮過程;一級(jí)RO產(chǎn)水、DTRO產(chǎn)水送至一級(jí)RO產(chǎn)水箱,進(jìn)而通過水泵送入二級(jí)RO裝置進(jìn)一步脫鹽,二級(jí)RO濃水返回樹脂產(chǎn)水箱,產(chǎn)水用作生產(chǎn)水;多介質(zhì)過濾器反洗水、超濾濃水、樹脂廢水排入廢水收集池并返回生產(chǎn)污水處理系統(tǒng),酸再生液單獨(dú)收集至酸再生液收集池并返回生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)中和段。

廢水經(jīng)超濾、樹脂脫鈣處理后,SDI≤3、濁度<0.5NTU、Ca2+質(zhì)量濃度≤10mg/L,達(dá)到RO進(jìn)水要求并顯著改善膜濃縮側(cè)的硫酸鈣結(jié)垢問題,延長了膜的清洗周期,提高了系統(tǒng)的運(yùn)行效率。

2.3 物料平衡計(jì)算

膜濃縮工藝設(shè)備選型前,需根據(jù)工藝流程對各工序物料(水量及鹽)進(jìn)行模擬計(jì)算,以期為設(shè)備選型提供數(shù)據(jù)支撐。本改造工程物料平衡計(jì)算見表2。

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RO裝置的產(chǎn)水量、水質(zhì)受進(jìn)水TDS影響,由表2可知,一級(jí)RO產(chǎn)水與DTRO產(chǎn)水混合后TDS為360mg/L,不滿足回用水要求,因此增設(shè)低壓RO裝置對一級(jí)RO、DTRO產(chǎn)水脫鹽淡化至TDS≤100mg/L,實(shí)現(xiàn)廢水的回用。

3、主要構(gòu)筑物及設(shè)備選型

根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)特點(diǎn)和表2中各工序模擬計(jì)算的結(jié)果,結(jié)合存在的問題,進(jìn)行設(shè)備選型。本改造工程主要設(shè)施包括多介質(zhì)過濾器、超濾裝置、樹脂裝置、反滲透裝置、廢水收集池等。

1)多介質(zhì)過濾器,去除水中懸浮物。該設(shè)備為工程舊設(shè)施,填料過濾器3座,碳鋼防腐。D×H=2.0m×3.6m,濾速6.5m/h。

2)超濾裝置,截留水中膠體和大分子有機(jī)污染物等,使產(chǎn)水濁度<0.5NTU、SDI≤3。改造工程選用外壓式超濾裝置,采用錯(cuò)流過濾,2套,10支/套,膜元件材質(zhì)為PVDF。每套設(shè)計(jì)流量為20m3/h,設(shè)計(jì)產(chǎn)水率(R)≥92%。

3)超濾產(chǎn)水箱,臨時(shí)存儲(chǔ)超濾裝置的產(chǎn)水。碳鋼防腐水箱1座。D×H=3.5m×5.5m,有效容積50m3,HRT=1h。

4)樹脂軟化裝置,降低水中的總硬度至10mg/L以下。樹脂軟化器2臺(tái),利用原碳鋼殼體,樹脂更換為螯合樹脂。D×H=14m×5m,每臺(tái)軟化器流量為50m3/h,濾速20m/h。

5)樹脂產(chǎn)水箱,臨時(shí)存儲(chǔ)樹脂軟化產(chǎn)水。碳鋼防腐水箱1座。D×H=3.5m×5.5m,有效容積50m3,HRT=1h。

6)一級(jí)RO裝置,對廢水進(jìn)行初步濃縮。RO裝置1套。采用SW30卷式海淡膜,36支/套,一級(jí)兩段、段間增壓,一段膜元件4×6、二段2×6,膜材質(zhì)為芳香族聚酰胺,600psi膜殼;最大運(yùn)行壓力3.5MPa,設(shè)計(jì)產(chǎn)水率R≥68%,設(shè)計(jì)脫鹽率≥98.5%。

7)一級(jí)RO產(chǎn)水箱、濃水箱,臨時(shí)存儲(chǔ)一級(jí)RO裝置的產(chǎn)水、濃水。碳鋼防腐水箱1座。D×H=3.5m×5.5m,有效容積50m3,HRT=1h。

8)DTRO裝置,對一級(jí)RO濃水高倍濃縮減量。DTRO裝置2套并聯(lián)。采用BW30碟管式,30支/套,膜材質(zhì)為芳香族聚酰胺,單支膜面積9.405m2;最大運(yùn)行壓力12MPa,設(shè)計(jì)脫鹽率≥97%,設(shè)計(jì)產(chǎn)水率R≥55%。

9)DTRO濃水池,收集DTRO濃水,然后送水淬渣工序并沖渣消耗。該設(shè)施為原有鋼筋混凝土水池1座,半地下式,有效容積5000m3,HRT=50d。

10)二級(jí)RO裝置,對一級(jí)RO、DTRO產(chǎn)水深度脫鹽淡化。二級(jí)RO裝置1套。PURO-1卷式膜,36支/套,一級(jí)兩段,一段膜元件4×6、二段2×6,膜材質(zhì)為芳香族聚酰胺,300psi膜殼;最大運(yùn)行壓力1.2MPa,設(shè)計(jì)脫鹽率≥98.5%,設(shè)計(jì)產(chǎn)水率R≥75%。

11)二級(jí)RO產(chǎn)水池,收集二級(jí)RO產(chǎn)水,回用于生產(chǎn)。該設(shè)施為工程利舊,鋼筋混凝土水池1座,半地下式,L×B×H=6.3m×4.2m×4.2m,有效容積100m3,HRT=6h。

12)廢水收集池,對多介質(zhì)過濾器、超濾裝置、膜清洗等深度處理車間排水進(jìn)行臨時(shí)存儲(chǔ),返回生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)。該設(shè)施為工程利舊,鋼筋混凝土水池1座,半地下式,L×B×H=6.3m×6m×4.2m,有效容積140m3,HRT=1d。

13)酸再生液收集池,單獨(dú)收集酸再生廢液,返回生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)的中和段。該設(shè)施為工程利舊,鋼筋混凝土水池1座,半地下式,L×B×H=6.3m×3m×4.2m,有效容積72m3,HRT=3d。

4、運(yùn)行效果

本工程已于2022年底投入使用,運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)水水質(zhì)見表3,并與出水標(biāo)準(zhǔn)作比較。

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由表2、表3可知,系統(tǒng)外排濃水量≤120m3/d,濃水外排率≤15%,膜系統(tǒng)產(chǎn)水率≥68%,系統(tǒng)脫鹽率≥98%,產(chǎn)水TDS低至26mg/L,優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)限值,可直接作為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水回用于生產(chǎn)。

5、工程投資及運(yùn)行成本

本改造工程建設(shè)投資:工程費(fèi)用1085.96萬元、其他建設(shè)費(fèi)用114.98萬元、預(yù)備費(fèi)84.07萬元,合計(jì)為1285.01萬元。

運(yùn)行成本:1)噸水電耗8.53kW·h,電價(jià)0.4元(/kW·h),則噸水電費(fèi)3.41元;2)膜系統(tǒng)噸水藥劑費(fèi)1.03元;3)定員4人,工資72000元(/人·a),按330d運(yùn)行,則噸水人工費(fèi)1.21元;3)噸水修理及其他費(fèi)用3.00元;4)廢水資源化收益,回用水488m3/d,水價(jià)1.5元/m3,折合噸水收益1.02元。噸水運(yùn)行成本為7.63元(扣減收益后)。本改造工程實(shí)現(xiàn)了廢水資源化,產(chǎn)水用作循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水,用以改善并輕質(zhì)化全廠水平衡,或可作為化水站補(bǔ)水,降低化水站運(yùn)行負(fù)荷,具有明顯的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。

6、結(jié)語

1)采用“中、高壓反滲透濃縮減量+低壓反滲透脫鹽淡化”的處理工藝可實(shí)現(xiàn)鋅冶煉廢水高倍濃縮,產(chǎn)水TDS26~37mg/L、總硬度(以CaCO3計(jì))2~8mg/L、電導(dǎo)率34.8~78.2μS/cm,出水水質(zhì)優(yōu)于GB/T50050—2017標(biāo)準(zhǔn)限值,實(shí)現(xiàn)了廢水資源化,系統(tǒng)濃水量小于120m3/d。

2)本改造工程針對原系統(tǒng)產(chǎn)水率低,出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的問題,以各工序物料(水量及鹽)的模擬計(jì)算為依據(jù),進(jìn)行工藝及設(shè)備改造,拆除納濾裝置、更換超濾設(shè)備及軟化裝置的樹脂類型、重新選擇反滲透設(shè)備型號(hào),使系統(tǒng)脫鹽率達(dá)到98%,產(chǎn)水率達(dá)到68%,外排水率低于15%,為鋅冶煉廢水反滲透膜高倍濃縮提供借鑒。

3)本改造工程的噸水運(yùn)行成本為7.63元(扣減收益),實(shí)現(xiàn)了廢水資源化,產(chǎn)水用作循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水,用以改善并輕質(zhì)化全廠水平衡,或可作為化水站補(bǔ)水,降低化水站運(yùn)行負(fù)荷,具有明顯的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。(來源:長沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司,長沙華時(shí)捷環(huán)保科技發(fā)展股份有限公司)

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